A partire dall’autunno 2021, l’incremento del prezzo dei vettori energetici ha spinto molte aziende a rivedere la gestione interna dei sistemi di conversione e consumo dell’energia. Questo studio presenta i risultati ottenuti in un anno di operatività di due sistemi atti alla riduzione dei consumi energetici e dei costi ad essi associati, in uno stabilimento di verniciatura industriale avente consumi annui di energia elettrica e termica pari a 1,55 e 3,81 GWh, rispettivamente. Il primo sistema è un tool automatico per la gestione ottimizzata in tempo reale del sistema di generazione dello stabilimento costituito principalmente da una caldaia da 2700 kWt, un cogeneratore da 475 kWe e un impianto fotovoltaico da 500 kWp. Sulla base di variabili esogene (prezzi di energia elettrica e gas) e di misure in tempo reale dei flussi di energia dello stabilimento, il tool gestisce in automatico l’accensione e il carico del cogeneratore al fine di rendere minimi i costi energetici totali dello stabilimento. Il secondo è un sistema di recupero del calore di risulta da processi di trattamento avente una potenza massima di 341 kWt. La gestione ottimizzata del cogeneratore ha permesso di ridurre del 10,55% il costo totale per l’approvvigionamento dell’energia rispetto a una gestione convenzionale basata solo su curve di funzionamento storiche. A questo si somma un ulteriore risparmio del 2,25% per mancato consumo di gas naturale, ottenuto grazie al sistema di recupero del calore di risulta.

Gestione ottima di sistemi energetici di generazione e recupero nell’industria: un caso applicativo

SERGIO RECH
;
2024

Abstract

A partire dall’autunno 2021, l’incremento del prezzo dei vettori energetici ha spinto molte aziende a rivedere la gestione interna dei sistemi di conversione e consumo dell’energia. Questo studio presenta i risultati ottenuti in un anno di operatività di due sistemi atti alla riduzione dei consumi energetici e dei costi ad essi associati, in uno stabilimento di verniciatura industriale avente consumi annui di energia elettrica e termica pari a 1,55 e 3,81 GWh, rispettivamente. Il primo sistema è un tool automatico per la gestione ottimizzata in tempo reale del sistema di generazione dello stabilimento costituito principalmente da una caldaia da 2700 kWt, un cogeneratore da 475 kWe e un impianto fotovoltaico da 500 kWp. Sulla base di variabili esogene (prezzi di energia elettrica e gas) e di misure in tempo reale dei flussi di energia dello stabilimento, il tool gestisce in automatico l’accensione e il carico del cogeneratore al fine di rendere minimi i costi energetici totali dello stabilimento. Il secondo è un sistema di recupero del calore di risulta da processi di trattamento avente una potenza massima di 341 kWt. La gestione ottimizzata del cogeneratore ha permesso di ridurre del 10,55% il costo totale per l’approvvigionamento dell’energia rispetto a una gestione convenzionale basata solo su curve di funzionamento storiche. A questo si somma un ulteriore risparmio del 2,25% per mancato consumo di gas naturale, ottenuto grazie al sistema di recupero del calore di risulta.
2024
Atti del 40° CONVEGNO NAZIONALE AiCARR “Strategie e tecnologie per un’industria competitiva, energeticamente efficiente e pulita”
40° CONVEGNO NAZIONALE AiCARR “Strategie e tecnologie per un’industria competitiva, energeticamente efficiente e pulita”
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3548641
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
  • OpenAlex ND
social impact